文档名:人工水驱稠油油田热水化学增效研究
摘要:人工水驱稠油油田注入水突进、采出程度不高、井筒耐温受限,后期转注热水效果有限,为探讨转注热水复合化学药剂的增效机理及效果,结合实验数据分析了热水降黏机理以及3种药剂A、B、C的降低黏度、降低界面张力、改善流度比的增效机理,利用数值模拟方法对比了冷水、热水以及热水加药剂的方案效果.结果表明:LD油田地层原油的黏度随温度增加而降低,当温度从54℃升高至108℃时,原油黏度降低至54mPa·s,可大幅改善原油流动困难;药剂A在不同温度下降黏率均大于90%,具有较好的降黏性能,药剂B质量浓度从500mg·L-1增大至3000mg·L-1,界面张力从0.015mN·m-1降低至0.006mN·m-1,且在108℃下耐温及降低界面张力性能较好,药剂C溶液在油藏温度54℃下黏度可达125mPa·s,在升温至90℃后黏度下降的幅度为33%,且90℃下水油流度比增大至0.9,驱油效果更好;热水加药剂A、B、C的复合增效方案效果最优,相比冷水驱最终可提高采收率12.4%,可为此类油藏提高采收率提供新思路.
Abstract:Inartificialwaterdriveheavyoilfields,thedegreeofrecoveryisnothigh,thewellboretemperatureresistanceislimited,andtheeffectofhotwaterinjectionislimitedinthelaterstage.Inordertodiscusstheefficiencymechanismandeffectofhotwaterinjectionwithchemicalagent,basedontheexperimentaldata,theviscosityreductionmechanismofhotwaterwasanalyzed,andthesynergisticmechanismofthreeagentsA,BandCinreducingviscosity,reducinginterfacialtensionandimprovingmobilityratiowasanalyzed.Theeffectsofcold,hotwaterandhotwatercompositechemicalswerecomparedbynumericalsimulation.Theresultsshowedthat,theviscosityofformationcrudeoilinLDoilfielddecreasedwiththeincreaseoftemperature,whenthetemperaturerosefrom54℃to108℃,theviscosityofcrudeoildecreasedto54mPa·s,whichgreatlyimprovedtheflowdifficultyofcrudeoil;TheviscosityreductionrateofagentAwasmorethan90%atdifferenttemperatures,whichhadgoodviscosityreductionperformance;ThemassconcentrationofreagentBincreasedfrom500mg·L-1to3000mg·L-1,andtheinterfacialtensiondecreasedfrom0.015mN·m-1to0.006mN·m-1,andtheperformanceoftemperatureresistanceandinterfacialtensionreductionwasgoodat108℃;TheviscosityofagentCsolutionreached125mPa·satthereservoirtemperatureof54℃,andtheviscositydecreasedby33%whenthetemperatureroseto90℃,andthewater-oilmobilityratioincreasedto0.9at90℃,whichwasbetterforoildisplacement;ThecompositeefficiencyenhancementschemeofhotwaterwithadditivesA,BandChadthebesteffect.Comparedwithcoldwaterflooding,thefinaloilrecoverywasincreasedby12.4%,whichcouldprovideanewideaforimprovingoilrecoveryofsuchreservoirs.
作者:罗珊 田津杰 李芳芳 桑丹 阚亮 孔丽萍Author:LUOShan TIANJinjie LIFangfang SANGDan KANLiang KONGLiping
作者单位:中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452
刊名:当代化工
Journal:ContemporaryChemicalIndustry
年,卷(期):2024, 53(2)
分类号:TE327
关键词:稠油 热水驱 化学增效 增效机理 数值模拟
Keywords:Heavyoil Hotwaterdrive Chemicalsynergism Synergisticmechanism Numericalsimulation
机标分类号:TE357.44P641.3P744
在线出版日期:2024年4月12日
基金项目:人工水驱稠油油田热水化学增效研究[
期刊论文] 当代化工--2024, 53(2)罗珊 田津杰 李芳芳 桑丹 阚亮 孔丽萍人工水驱稠油油田注入水突进、采出程度不高、井筒耐温受限,后期转注热水效果有限,为探讨转注热水复合化学药剂的增效机理及效果,结合实验数据分析了热水降黏机理以及3种药剂A、B、C的降低黏度、降低界面张力、改善流度比...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
人工水驱稠油油田热水化学增效研究 Study on Chemical Enhanced Hot Water Flooding in Artificial Water Flooding Heavy Oil Field
人工水驱稠油油田热水化学增效研究.pdf
- 文件大小:
- 1.6 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|